RepRap 3D-Drucker

RepRap 3D-Drucker

Dienstag, 7. August 2012

RepRap Dauerlauftest

Wir haben unseren RepRap am 40-Jahr-Jubiläum unseres Betriebs das erste mal dauerlaufen lassen. Dabei haben wir während 8h Zahnräder, Pyramiden, Zylinder und diverse Teile mit komplizierter Geometrie, welche durch Fräsen schlecht bis unmöglich herzustellen waren, gedruckt.





Dabei ist erneut ein Problem aufgetaucht, welches wir bisher eher weniger beachtet haben.
Wenn wir grössere Teile drucken, wölbt sich die Grundfläche des Druckteiles beim Abkühlen, und das Teil löst sich unter der Mantelfläche ab (CAD-Modell zur Veranschaulichung).
Dies trat bei der Pyramide ziemlich deutlich hervor:



Um dies zu Beheben, müssen wir entweder die Druckfläche auf 110°C erwärmen, oder in einer  auf 70°C erhitzten Kammer drucken. Letzteres kann auch mit einem Haarföhn und Bratbeutel (beständig bis 200°C) gebastelt werden.

Dieses Problem muss dringend behoben werden, damit wir die grossen Ersatzzahnräder drucken können.


Gruss
Hanspeter

Montag, 5. Dezember 2011

Neuer Extruder

Hallo zusammen

Wir haben viel Zeit in unseren selbstentwickelten Extruder gesteckt. Leider hatten wir mehr Probleme als erwartet. Das grösste Problem, welches wir nicht in den Griff bekamen, war, dass die Wärme, welche im Extruderkopf erzeugt wird der Führung des Materials entlang nach oben kroch und dadurch das Material zu früh schmolz.

Während der Lösungssuche für die Probleme unseres Extruders wurde uns von Herr Wolfgang Vogel ein nicht benötigter, selbst gebauter Extruderprototyp angeboten, welchen wir dankend annahmen.


Wir haben  Versuche mit dem neuen Extruder durchgeführt. Dank des neuen Extruders und des ABS, welches wir anstelle des PE-HD verwenden, waren diese Versuche sehr erfolgreich.




Mittwoch, 20. April 2011

Schrittmotor für Extruder

Hallo zusammen

Diese Woche habe ich den DC Motor Driver durch den Stepper Motor Driver V2.3 von makerbot.com ersetzt und den neuen Schrittmotor für den neuen Extruder verkabelt. Dabei musste ich die Pins “Step” und “Dir” des 10 poligen IDC-Kabels mit je einem Digitalen Ausgang des Arduino verbinden. Ausserdem war es erforderlich, den PIN “!Enable” mit “GND” zu verbinden.

Ich habe ausserdem einen neuen Thermistor vom Typ NTC M87 = G350 10K eingebaut, da der alte Thermistor zerstört wurde. Um den Thermistor in Betrieb nehmen zu können, musste ich die Temperaturtabelle in der Firmware abändern. Die benötigen Informationen über die Temperaturkurve habe ich dem Datenblatt des Thermistors entnommen.


Gruss
Jürg Binggeli

Mittwoch, 2. Februar 2011

Montage und Testdruck

Hallo zusammen

In den letzten Tagen ist bei unserem neuen Extruder wieder einiges gelaufen.
Wir haben den Extruder nun detailliert und gefertigt. Leider sind der Schrittmotor und die Leiterplatte noch nicht eingetroffen und somit konnten wir ihn noch nicht richtig ausprobieren.

Gestern haben Haki und ich das ganze montiert und getestet indem wir das Druckmaterial von Hand in den Extruder drückten.
Dadurch konnten wir die ersten geraden Linien drucken.
Irgendwie funktionierte der Temperaturfühler nicht richtig, denn das Material floss nicht mehr sauber heraus.
Das Problem war, das es in der Aufnahme des Temparatursensors einen Kurzschluss gab, so dass der Sensor der Steuerungssoftware einen falschen Wert meldete. Für die Aufnahme müssen wir uns jetzt eine neue Konstruktion einfallen lassen.

Die Wärme blieb während des ganzen Tests im Extruderkopf, und dieWärmebrücke erfüllte ihren Zweck.
Für die Beranschaulichung des Druckvorgangs habeich  eine Animation erstellt:






Gruss
Wilhelm

Donnerstag, 13. Januar 2011

Neuverkabelung

Ich hatte die Aufgabe den RepRap neu zu verkabeln und sicherer zu machen, da die Klemmen mit 230 Volt ungeschützt waren und es dadurch sehr gefährlich war,  überhaupt am RepRap zu arbeiten.
Darum habe ich die Elektrik neu verkabelt und den 230 Volt-Teil berührungssicher verlegt.
Damit der RepRap auch einen sauberen Eindruck macht, habe ich alle Kabel schön sortiert und geordnet.


Jetzt können wir wieder gefahrenlos am RepRap weiterarbeiten..


Gruss
Elias




Extruder

Hallo zusammen

Der Extruder, welcher momentan eingesetzt wird, hat noch grössere Probleme.
Eines der Probleme ist, dass die Spindel, welche den Vorschub gibt, verbogen ist. Dadurch hat der DC-Motor mühe das Material nach unten zu befördern und das Material fliesst nicht gleichmässig.
Ein weiterer Punkt ist die Dichte unten im rot gekenntzeichneten Bereich des Extruders. Wir hatten nicht beachtet, dass sich die Wärme im ganzen unteren Teil ausbreitet und das Material sehr früh den Aggregatszustand ändert. Da der Druck in alle Richtungen wirkt, drückt es das Material auf der falschen Seite heraus, da es dort weniger Widerstand hat.


Ein sauberer Ausdruck ist somit unmöglich.
Deshalb haben wir uns für einen etwas anderen Extruder entschieden.
Ein Entwurf des neuen Extruders sieht so aus:





Zu beachten ist der grosse Abstand zwischen dem Vorschubteil und dem heissen Teil, welcher durch die kleine Querschnittsfläche der Wärme einen grossen Widerstand bietet.


Zwischen den zwei Teilen wird das Material mit einem Röhrchen geführt welches verhindern soll, dass das Material oben ausläuft.


Vorschub
Den Vorschub geben wir bei dieser Variante über ein gerändeltes Rädchen, welches das Material, ähnlich wie ein Zahnrad, nach unten befördert. Mit einem zweiten Rädchen wird das Material ans treibende Rad gedrückt. Über einen Drehgeber am zweiten Rädchen könnte man bei Bedarf überwachen, ob das Material wirklich nach unten befördert wird.


Beim alten Extruder hatten wir ein M5-Gewinde mit einer Steigung von 0.8 mm als Spindel. Bei unserem neuen Vorschubgeber würden wir ein Rädchen mit etwa 15 mm Durchmesser verwenden, welches einen Umfang von 47.12 mm hat. Das ergibt ein Verhältnis von 1:59, was nicht zu vernachlässigen ist.


Um dieses Verhältnis zu verkleinern müssten wir ein Getriebe oder einen Motor mit einer viel kleineren Drehzahl einsetzen.


Darum werden wir einen Schrittmotor verwenden, welcher wir bei Nanotec bestellen werden. Für die Steuerung der Schrittmotoren werden wir die Stepper Motor Driver v2.3 beim GRRF Shop bestellen.


Wärme
Die Heizpatrone bringen wir so weit unten wie möglich an, damit die Wärme nur dort ist wo wir sie brauchen und zwar am untersten Punkt der Düse. Der ganze heisse Teil ist nun auch massearmer damit er sich schneller erhitzt und wieder abkühlt. Durch die Wahl verschiedener Materialien versuchen wir den Wärmefluss zu beeinflussen.
Wir hoffen, dass der Extruder so funktioniert und wir nicht am Termin vorbeischiessen.

Gruss
Wilhelm

Sonntag, 12. Dezember 2010

Wiederaufnahme Projekt RepRap

Nach längerer Pause wurden die Arbeiten an unserem RepRap wieder aufgenommen.

Während  unserer einjährigen Abwesenheit, hat sich im Internet zu unserem Vorteil sehr viel getan und wir wollen nun einen funktionstüchtigen RepRap herstellen.

Ein Grund für die lange Pause war der Extruder, welcher noch immer Mängel hat und die wir nun mit einem neuen Extruder beseitigen wollen.
In der Zwischenzeit hat sich auch unsere Truppe ein wenig verändert, da ein grosser Teil der alten Gruppe die Ausbildung abgeschlossen hat und den Betrieb verliess und neue Mitglieder dazugestossen sind
.

Unsere Aufgabe ist es nun bis zum 16.03.11 den Drucker zum laufen zu bringen.


Gruss
Wilhelm